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主要型號:
型號 | 功率(kW) | 工作電流(A) | 外形尺寸 | 冷卻方式 | 空載電壓(yā)(V) | 工作(zuò)電壓(yā) (V) |
MSD-500W | 0.5kW | 1.0 | 482*132*440 (WHD)[3U] | 風冷(lěng) | 750 | 100~500V |
MSD-1000W | 1kW | 2.0 | ||||
MSD-2000W | 2kW | 4.0 | ||||
MSD-5kW | 5kW | 8.0 | 482*175*550 (WHD)[4U] | 風冷 | 1000 | 150~800V |
主要特點:
A 采用先進的電流型(xíng)開關電源技術,減小輸(shū)出儲能元件,
同時提(tí)高(gāo)了抑製打(dǎ)火及重啟(qǐ)速度,應用在鋁靶鍍膜優勢更為明顯。
B 具備恒流/恒(héng)功率模式可選。恒功率模式相對於傳統(tǒng)的恒流(liú)模式,
更能保證鍍膜工藝的重複性。
C 具有理想(xiǎng)的電壓陡降(jiàng)特性,自動識別偽(wěi)打火現象,
充分滿足(zú)磁控濺(jiàn)射(shè)工藝過(guò)程的連續性。
D 可選擇手動控(kòng)製/模擬(nǐ)量接口(kǒu)控製,可選配RS485通訊(xùn)接口。
E 專門(mén)為試驗型真空設(shè)備定(dìng)製,相對生產型設備的直流磁控濺(jiàn)射電源(yuán),
為客(kè)戶減小電源體積和降低成(chéng)本
采用先進的PWM脈寬調製技術,使用進(jìn)口IGBT或MOSFET作為功率開關器件,
體積小(xiǎo)、重量輕、功能全(quán)、性能穩(wěn)定(dìng)可靠,生產工(gōng)藝嚴格完善。
該係(xì)列產品采用先進的DSP控製係統,充(chōng)分保證鍍膜工藝的重複性,
並且具有抑製靶材弧光放電(diàn)及抗短路功能,
具有極佳的負載匹配能力(lì),既保證了靶麵(miàn)清洗工(gōng)藝的穩定性,又提高了靶麵(miàn)清洗速度;
主要參數均可大範圍連續調節;
方便維護,可靠性高;
PLC接口和(hé)RS485接口擴展功能,方便實現自動化控製。
主(zhǔ)要用途(tú):
直(zhí)流磁控濺射用於鍍製各種金屬。
真空(kōng)鍍膜電源的故障現象分析及排除(chú),在實際使用的過程中,真空鍍膜(mó)機就出現(xiàn)過不少故障,其中高壓電源部(bù)分的故障較多,也比(bǐ)較(jiào)複(fù)雜,下麵就幾種典型(xíng)的故障進行分析。

1、增加電子(zǐ)束流時,高壓沒有指示
真空鍍膜機在正常工作的時候,設備的主開關電路中的開關管處於飽和的(de)導通狀(zhuàng)態,當管壓下降保持在100V左(zuǒ)右的時候(hòu),柵極(jí)得(dé)到正(zhèng)偏壓50V,高壓指示(shì)6kV(或10kV)。從檢測電路上得到的電壓控製信號不足以使穩壓(yā)管擊(jī)穿(chuān)導通。在不正常的情況下,增加束流時,由於束斑的位置不在中(zhōng)心,電子束可能(néng)會打到坩(gān)堝的邊緣,或者束斑的位置在中(zhōng)心,但蒸鍍的材料(liào)被打穿等原(yuán)因,都會出現高壓無指示。這是由於高壓(yā)輸出被近似(sì)短路(lù),造成電子束流大於預定的值,主開(kāi)關管處(chù)於截止狀態,承受全部的高(gāo)壓,讓高壓無法輸出。由於打火而造成束流過大的時候,在電流檢測電路時取得的過流信號,使得(dé)穩壓管被擊穿導通,管壓處於導通狀(zhuàng)態,這時高壓就沒有(yǒu)指示了。
2、無束流時,高壓指示不穩定
在正常的情況下,即使(shǐ)有束流高壓指示也(yě)應該是(shì)穩定的,無束流時高壓(yā)指示(shì)不穩定(dìng),高(gāo)壓表指針就會來回的擺動,這就是不正常情況。從原理上分析,高壓電源(yuán)和負(fù)載有問題都會出現這種現象。為了便於排查(chá),先將高壓電源和負(fù)載分開,如(rú)果問題還在,就證明問題不在負載那方麵,而是(shì)在(zài)高壓電源那方麵(miàn),高壓電源是由(yóu)高(gāo)壓部分和(hé)自動電源(yuán)的主開關管進(jìn)行切斷的。當有束流(liú)時(shí),高壓指示頻繁的擺動,就是(shì)高壓出現連續性的過流打火,自動複位部分就開始運行,使得高壓電(diàn)源的主開(kāi)關管始終處在切斷和導通這兩種狀態,反映(yìng)在(zài)高壓表上的指針就金頻繁(fán)的擺動。在實際的修理過程中發(fā)現(xiàn),有時會出現這種故障並不是由於高壓電源內(nèi)部的原因(yīn),而是真空室(shì)內有汙染,因為設備使用了很多年,鍾罩內壁上(shàng)聚集了許多蒸鍍的材料。在有束流的情況下,會產生(shēng)二次、三次(cì)電子,從而產(chǎn)生較大的假束流,使得主開(kāi)關管不停(tíng)的導通和截止,高(gāo)壓指示就不(bú)穩定(dìng)了。消除這種故障,可先將電(diàn)子槍、坩鍋、高壓電極進行徹底地清洗,如味(wèi)故(gù)障還沒有補消除,再將鍾罩內所有的器件和鍾(zhōng)罩內壁進行徹(chè)底的清洗,故障就會被消除,高(gāo)壓指示就不會在頻繁的擺動了。